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安全滑觸線故障原因分析
中鋁青海分公司**電解廠電解車間天車滑觸線,采用了重慶富士國際高壓電器有限公司的 AJH-G-800型滑觸線,總 長 為 1000m,分 四 個 工段,并設有6個檢修段,每個工段有4組伸縮節。根據多年來的故障處理和日常維護及研究發現,其主要原因如下。
1.安裝的季節和收縮節間隙的調整問題
滑觸線改造是在11月份完成,已到了寒冷季節。在以后的6個月內運行平穩,無任何故障發生。但是到了**年的夏季,突然發生滑觸線拱起現象,天車集電器不能在 U 形導軌內良好滑動,脫離滑觸線導軌,集電架拉壞滑觸線。在冬季出現滑觸線收縮,在伸縮節處出現間隙過大,刮壞天車集電器現象。因此,安裝滑觸線必須考慮季節 (4~6月 *好),且需合理調整滑觸線伸縮節間隙(22mm 為宜)。
2.安裝滑觸線存在問題
(1)滑線水平度、直線度未達到標準,且沒有安裝固定卡,出現整段串動和擺動現象。經過測定1km 長的滑觸線左右擺動達70mm,使滑觸線每年串動距離達10mm~32mm。
(2)滑線支架強度不夠,且其固定點距離滑線吊掛點的距離太大(>75mm),支架易被掛歪或下沉,影響滑觸線的水平度和直線度(圖1)。
(3)由于滑觸線直線度沒有達到標準,滑觸線伸縮節不能自由伸縮。滑觸線的熱脹冷縮完全靠滑觸線的伸縮節來調節,它是由1m 長的滑觸線、導向板和連接器組成。其伸縮間隙是在伸縮節(圖2)的兩端,由于其固定螺栓松緊不均,加上天車集電器滑片的壓力?會使伸縮節移向一側,從而導致另一側間隙超過40mm 的規定(天車滑片的尺寸為65mm),故滑片通過時會造成“卡滯”現象。
(4)供電電源和檢修段電源連線的影響。4個工段的滑觸線采用雙回路供電方式,共計8個回路,每一路為(120mm2)3芯鋁電纜,還有6個檢修段也用相同電纜。此種電纜硬度較大,因而影響附近滑觸線的伸縮,致使電源線附近的伸縮節不起作用。
(5)滑觸線斷路塊材料達不到要求。每個車間的兩段滑觸線電源由3個配電室供電,每個供電區的滑觸線用斷路塊隔離,斷路塊由 ABS 塑料注成,由于其受溫度影響大,在斷路塊處易發生滑觸線脫開和頂牛現象。
3.環境因素
(1) 日夜溫差大。電解廠地處海拔2.4km 環境,溫差達28℃,導致滑觸線每天熱脹冷縮變化大(每50m 調節距離為32mm),故滑觸線難以適應頻繁的熱脹冷縮。
(2)季節溫差大。據長期測量,廠年溫差達59℃,鋁滑觸線的設計溫差≤40℃(每50m 設置一個伸縮段,原設計的伸縮段太少)。
(3)滑觸線太長。車間總長為1km,滑觸線又必需為一個整體,其固定用的 ABS 塑料吊掛件極易串動,導致伸縮間隙向某一區域集中。
4.解決措施
(1)調整伸縮節(圖2)。選擇4~6月份,對滑觸線進行**調整,內容包括水平度、伸縮節的間隙、加裝滑觸線固定卡等。伸縮節間隙統一調整為20mm,并對伸縮節固定螺栓的松緊度作了統一規定(用手擰緊后,再用長125mm 扳手緊半扣。調整后的滑觸線故障率大大降低,年累計故障僅5次。
(2)加強維護保養工作。規定為每天下午3~4點,在地面巡視檢查滑觸線有無拱起、天車集電器有無損壞現象。每月上天車平臺,檢查滑觸線狀況。包括伸縮節間隙是否過大,斷路口處是否拉開,連接盒是否串位,吊掛是否損壞,固定卡是否松動。每季特別是換季之際,檢查滑觸線并對伸縮節做局部調整,檢查內容與月檢相同。夏季采取人工串位的方式調節滑觸線。
冬季在相鄰滑觸線連接處適當增補滑觸線(一般為20~50mm),夏季再去掉?調整相鄰伸縮節的間隙。